蒸氨系統的改造 蒸氨系統的改造

蒸氨系統的改造

  • 期刊名字:河北化工
  • 文件大?。?99kb
  • 論文作者:盛旺喜,王連根
  • 作者單位:景德鎮焦化工業(yè)集團
  • 更新時(shí)間:2020-09-03
  • 下載次數:次
論文簡(jiǎn)介

第34卷第1期Vol 34. No2011年1月HEBE HUAGONGJan 2011煤化工蒸氨系統的改造盛旺喜,王連根(景德鎮焦化工業(yè)集團,江西景德鎮330000摘要:針對原蒸氨系統存在蒸氨塔脫氨效率低、脫硫效果差等問(wèn)題,提岀了蒸氨設計思路,實(shí)際應用效果良好關(guān)鍵詞:蒸氨;廢水;脫硫液濃度中圖分類(lèi)號:TQ113文獻標識碼:B文章編號:1003-5095(2011)01-0017-02Improvement of ammonia evaporation systemSHENG Wang-Xi, WANG Lian-gen(ingdezhen Coking Industry Group, Jingdezhen 333000, China)Abstrac: To analyze the problems of the original ammonia evaporation system. To give a new ammonia evaporation ideasaimed at the existed problems. The system is better.Key words ammonia evaporation; wastewater; concentration of desulfurization solution景德鎮焦化工業(yè)集團2006年11月投入運行的過(guò)簡(jiǎn)易焦炭過(guò)濾處理,含油量一般為20~-150mg/m3原蒸氨裝置,存在蒸氨塔脫氨效率低、脫硫效果差極易因含油過(guò)髙,造成對脫硫溶液質(zhì)量的影響。等問(wèn)題,通過(guò)對蒸氨系統的改造,解決了問(wèn)題,取得2新蒸氨系統設計思路了較好的結果。(1)蒸氨塔選用高效垂直篩板塔。1原有蒸氨系統存在問(wèn)題(2)充分考慮加堿的效率,為保證在運行過(guò)程(1)蒸氨塔脫氨效率低,主要表現在外排廢水中堿液與氨水的充分混和,在氨水管和堿液管的混含氨、氨氮、COD均無(wú)法達標;和處新增管道靜態(tài)混和器。(2)加堿裝置由于堿和氨水混和不均勻,脫固(3)為解決脫硫堿源不足的問(wèn)題,繼續將氨汽定銨效率低引入到脫硫反應槽溶液中,為保證脫硫溫度除増加(3)蒸氨后氨汽由于分縮器換熱面積太小,分分縮器的換熱面積外,還新增了氨冷凝冷卻器,使縮器后氨汽溫度一直無(wú)法冷卻到脫硫生產(chǎn)需要的進(jìn)入反應槽的氨汽溫度降至40~60℃。溫度,當80℃以上氨汽進(jìn)入脫硫反應槽時(shí),不但不(4)為降低并穩定剩余氨水含油量,在進(jìn)行蒸能使脫硫溶液堿度増加,反而使脫硫溶液溫度一直氨的氨水前増加氨水降低除油過(guò)濾器居高不下,達50~60℃,造成脫硫負反應增多,嚴重(5)為保證蒸氨的長(cháng)期穩定運行、充分利用廢影響脫硫效果水余熱,蒸氨塔材質(zhì)由304改為316L不銹鋼,廢水(4)氨水進(jìn)塔前沒(méi)有經(jīng)過(guò)高效除油過(guò)濾,只經(jīng)冷卻器和氨水冷卻器材質(zhì)均改為304不銹鋼。改造中國煤化工來(lái)稿日期:2010-12CNMHG作者簡(jiǎn)介:盛旺喜(1968-),男,高級工程師,長(cháng)期從事企業(yè)化工生產(chǎn)、技術(shù)管王持配保技不以關(guān)項目,成功運用了“J法”配煤技術(shù),為企業(yè)節省原材料成本15%以上,電話(huà):13582167276,E-mail:xd70@yahoo.coms18河北化工 Hebei Chemical Industry前后設備性能見(jiàn)附表。為600~800mg/L),含氨≤0.1g/L(原蒸氨為0.4~附表改造前后設備性能對照表0.6mg/L),COD≤2000原蒸氨為4500~5000mg/L)設備名稱(chēng)原蒸氨新蒸氨系統目前合理的蒸汽消耗為8.5t/h(溫度DN=1400為165~168℃);新蒸氨系統解決了堿液因含鹽量蒸氨H=16650高經(jīng)常堵塞加堿管的問(wèn)題,加堿消耗為70~80t/月珊板塔垂直篩板塔(濃度為30%)換熱面積/m分縮器新蒸氨系統,實(shí)現了如下目標:材質(zhì)316L(介質(zhì)部分)(1)進(jìn)入生化系統的蒸氨廢水氨氮和COD達標。冷凝換熱面積/m2無(wú)冷卻器材質(zhì)316L(介質(zhì)部分)(2)2009年煤氣塔前HsS含量高,降低塔后HS換熱面積/m2含量,在脫硫工作中,新増預冷塔氨水換熱器,將煤氨水110氣預冷塔由間斷定時(shí)更換改為連續更換,從而大大材質(zhì)304換熱器碳鋼降低了預冷塔中油的含量,以降低進(jìn)入脫硫塔的煤里氣含油量;將蒸氨后的氨汽通過(guò)冷凝器冷卻送入脫換熱面積/m2廢水硫塔,大大提高了脫硫溶液中氨的濃度,脫硫液中換熱器材質(zhì)碳鋼氨的濃度由2008年同期的2~3g/L增至4~12g/L,數量2009年12月塔后出廠(chǎng)的HS含量明顯下降,由20093運行效果同期的1.03g/m3降至目前的0.63g/m3。2009年10月30日17點(diǎn),新的蒸氨系統投入運(3)由于新增氨水除油過(guò)濾器,使外排氨水的行。經(jīng)過(guò)1個(gè)月的調試,蒸氨系統已正常運行。含油量大大降低,不但有利于焦油產(chǎn)量的增加,也2009年12月蒸氨廢水氨氮含量為224mg/L(原蒸氨從根本上降低了處理成本?!?上接第9頁(yè))則需求量為3800kt。這個(gè)數字如果能夠實(shí)現,對大利開(kāi)發(fā)甲醇下游產(chǎn)品,使之向多元化、系列化、精甲醇工業(yè)的意義將十分重大。細化方向發(fā)展是甲醇工業(yè)的必由之路2.6甲醇合成汽油3.2甲醇下游產(chǎn)品各有特點(diǎn),應該根據自身優(yōu)勢2009年6月,世界首家煤基甲醇合成油企業(yè)與市場(chǎng),開(kāi)發(fā)適銷(xiāo)對路的新產(chǎn)品,其中甲醇制乙晉煤集團天溪煤制油分公司l00kt煤合成油醇、低碳烯烴、甲醇蛋白、甲醇合成油、甲醇燃料電示范項目試產(chǎn)成功,運行平穩,實(shí)現了固定床甲醇池具有較為廣闊的發(fā)展前景,技術(shù)值得推廣。制汽油技術(shù)工業(yè)化。甲醇制油不僅能生產(chǎn)出較同3.3建議國家加強宏觀(guān)調控,進(jìn)一步明確煤化工類(lèi)產(chǎn)品更為優(yōu)質(zhì)的93號汽油,而且還能產(chǎn)出液氮、發(fā)展方向,積極引導煤化工行業(yè)健康發(fā)展,扶大扶液氧、均四甲苯等多種高端精細化工產(chǎn)品,從而增強,對具備條件的大型項目,國債資金和金融部門(mén)加了產(chǎn)品的多樣性、市場(chǎng)競爭力和抗風(fēng)險能力,并應加大支持力度,加快建設步伐,盡快形成生產(chǎn)能靈活適應市場(chǎng)需求。煤基合成油被定位為低烯烴、力。誘導期長(cháng)、無(wú)鉛無(wú)硫、無(wú)殘留物、完全達到國家Ⅲ標參考文獻準的高清潔車(chē)用燃料,具有廣闊的發(fā)展前景,2.7其它產(chǎn)品1]汪家銘.煤制天然氣發(fā)展概況與市場(chǎng)前景[J].化工管甲醇的下游產(chǎn)品還有甲醇燃料電池、醋酸、甲(216 Margaret Well. Handbook of Petrochemical and Pro基叔丁基醚、二甲基亞砜、甲酸甲酯、甲胺、氫氣等。3對甲醇及下游產(chǎn)品發(fā)展的思考[3]錢(qián)伯章.甲醇汽油路線(xiàn)及其應用[J.精細化工原料及中間體,中國煤化工31我國甲醇工業(yè)由于前期發(fā)展迅猛,使甲醇產(chǎn)[41席靖字,耳CNMHG劑甲醇裂解機理原品出現了供大于求的局面。因此,降低生產(chǎn)成本位XPS研刊,2U02,18(1):82-86

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