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某電廠(chǎng)鍋爐MFT異常停運分析報告

時(shí)間:2022-01-26 來(lái)源: 瀏覽:

某電廠(chǎng)鍋爐MFT異常停運分析報告

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法律顧問(wèn):張友全 律師

正文:

某電廠(chǎng)鍋爐MFT異常停運分析報告

(一)設備簡(jiǎn)況:

2 號機組 1992 2 月投產(chǎn),法國 ALSTOM 公司原裝進(jìn)口,額定容量 360MW ,鍋爐型式為亞臨界、一次中間再熱、強制循環(huán)、雙拱爐膛、固態(tài)排渣、燃煤汽包爐,燃燒方式為“ W ”火焰,配置兩套中間儲倉式制粉系統 , 在爐膛 30.8M 前后墻共布置 18 臺燃燒器。

2017 年進(jìn)行超低排放改造,包括低氮燃燒器改造、 WGGH 系統改造和脫硫系統改造。低氮改造廠(chǎng)家煙臺龍源,將原 36 個(gè)直流縫隙式燃燒器更換為 18 個(gè)煙臺龍源公司的旋流低氮燃燒器。設計煤種: 70% 無(wú)煙煤 +30% 煙煤。煙氣系統配置一臺動(dòng)葉可調增壓風(fēng)機和兩臺帶變頻模式的靜葉可調引風(fēng)機。

在鍋爐 22 米爐膛左右側共四角,每角設置 2 點(diǎn),共 8 點(diǎn)光電溫度計測量爐膛燃燒溫度。鍋爐滅火保護設置為:①爐膛壓力正常時(shí),“每角光電溫度計 2 2 低于 800  ℃為 1 ,再四角四取三為 1 ”延時(shí) 5S  鍋爐 MFT ;②“每角光電溫度計 2 2 低于 800  ℃為 1 ,再四角四取三為 1 ”與上“爐膛壓力超出 +1.5 kPa  、 -0.8 kPa ” 鍋爐無(wú)延時(shí) MFT 。

在鍋爐 58 米標高處,設置 3 個(gè)爐膛壓力極高開(kāi)關(guān)(定值為 2.0kpa )、 3 個(gè)壓力極低開(kāi)關(guān)(定值為 -1.2kpa )、 3 個(gè)壓力變送器,壓力極低開(kāi)關(guān) A 、壓力極高開(kāi)關(guān) B 、壓力極高開(kāi)關(guān) C 及壓力變送器 C 布置于鍋爐 A 壓力極高開(kāi)關(guān) A 、壓力極低開(kāi)關(guān) B 、壓力極低開(kāi)關(guān) C 及壓力變送器 AB 布置于鍋爐 B 側。 3 個(gè)壓力變送器三取中 , 通過(guò)濾波得到爐膛壓力計算值作為爐膛壓力自動(dòng)調節的被調量。機組爐膛壓力保護設置為: 3 個(gè)壓力極高開(kāi)關(guān) 3 2 無(wú)延時(shí)做為爐膛壓力極高保護; 3 個(gè)壓力極低開(kāi)關(guān) 3 2 無(wú)延時(shí)做為爐膛壓力極低保護。

機組設置油槍熱備用自動(dòng)投入保護邏輯,自動(dòng)投入觸發(fā)條件為:每角光電溫度計 2 2 低于 800  ℃為 1 ,再四角四取二為 1 ”時(shí)熱備油槍?zhuān)?/span> B15 、 B25 ,或 H15 、 H25 )自動(dòng)投入。

(二)事前工況:

2 號機組負荷 219.1MW ,協(xié)調控制投入,兩側制粉系統運行,送風(fēng)手動(dòng)控制,引風(fēng)機變頻運行,除 E2 外其它 17 臺給粉機運行,火焰電視正常,各項參數穩定。主汽壓力 11.588MPa ,主汽壓力偏差 0.1Mpa ,汽包水位 -256.6mm ,一次風(fēng)壓 3.72Kpa ,燃料量 108.465T/H, 兩側送風(fēng)機擋板開(kāi)度 38%/38% ,總風(fēng)量 570.9KNM3/H 。爐膛負壓測量值 -0.042/-0.047/-0.034Kpa ,計算值 -0.04Kpa 。兩側引風(fēng)機變頻指令 58.2% 、 56.2% ,變頻轉速 585.4 、 571.2rpm 58.8% 、 57.4% ),工頻電流 55.4A 、 55.66A 。增壓風(fēng)機入口壓力 99.8pa ,動(dòng)葉開(kāi)度 43.2% ,電流 211.7A 。爐膛四角溫度分別為 1098.2/1206.9 ℃、 1200/1419.8 ℃、 1125.6/1244.3 ℃、 1009.9/1049.9 ℃。

(三)事件經(jīng)過(guò):

14:36:14 , 2 號機組負荷 219.1MW ,爐膛負壓開(kāi)始小幅波動(dòng)。

14:36:18 ,爐膛負壓變送器測量值低至波谷 -0.184/-0.202/-0.196Kpa 。

14:36:36 ,爐膛負壓變送器測量值高至波峰 0.042/0.063/0.059Kpa 。

14:37:05 ,爐膛負壓變送器測量值低至波谷 -0.220/-0.247/-0.247Kpa 。

14:37:30 ,爐膛負壓變送器測量值高至波峰 0.118/0.147/0.145Kpa , 8 秒之后爐膛負壓開(kāi)始下降。

14:37:40 ,爐膛負壓變送器測量值 0.072/0.086/0.087Kpa 。

14:37:46 , G2 給粉機有垮粉跡象, G210/G230 兩根粉管風(fēng)壓測量 1.73/1.6Kpa (> 1.5 Kpa 報警), 14:37:50 ,值班員將 G2 給粉機轉速由 6.7rpm 減至 0 轉。

14:37:49 ,爐膛負壓變送器測量值 -0.030/-0.035/-0.021Kpa 。

14:37:50 ,爐膛負壓變送器測量值 -0.112/-0.131/-0.128Kpa 。

14:37:50 ,開(kāi)始,爐膛負壓開(kāi)始急劇下降。

14:37:52 ,爐膛負壓變送器測量值 -0.191/-0.219/-0.223Kpa 。

14:37:54 ,爐膛負壓變送器測量值 -0.213/-0.248/-0.235Kpa 。

14:37:56 ,爐膛負壓變送器測量值 -0.398/-0.460/-0.447Kpa 。

14:37:58 ,爐膛負壓變送器測量值 -0.449/-0.496/-0.504Kpa 。

14:37:59 ,爐膛負壓變送器測量值 -0.619/-0.727/-0.677Kpa 。

14:37:59 ,爐膛負壓極低三個(gè)壓力開(kāi)關(guān)信號反轉,鍋爐 MFT 動(dòng)作,首出“爐膛負壓極低”,汽機、發(fā)電機聯(lián)跳正常。

14:38:00 ,爐膛負壓變送器測量值 -1.327/-1.316/-1.268Kpa ,計算值 -0.33Kpa 。主汽壓力 11.639MPa ,主汽壓力偏差 0.2Mpa ,汽包水位 -304.1mm ,一次風(fēng)壓 3.44Kpa ,燃料量 105.801T/H,  兩側送風(fēng)機擋板開(kāi)度 38%/38% ,總風(fēng)量 581KNM3/H 。兩側引風(fēng)機變頻指令 38.8% 、 36.8% ,變頻轉速 618.1 、 604.5rpm 62.1% 、 60.7% ),工頻電流 61.77 、 64.58A ,比爐膛負壓開(kāi)始波動(dòng)前偏大 6.35 、 8.91A 。增壓風(fēng)機入口壓力 260pa ,動(dòng)葉開(kāi)度 45.7% ,電流 217A 。爐膛四角溫度分別為 939.8/1106.9 ℃、 1114.5/1116.1 ℃、 930.5/1181 ℃、 864.1/708.2 ℃,油槍自投條件未達到,滅火保護判據未達到。

17:03 , 按調度令 #2 鍋爐點(diǎn)火, 18:47 ,機組重新并網(wǎng)運行。

當班煤質(zhì):全水 8.1% 、收到基揮發(fā)分 13.48% 、干燥基灰分 36.1% 、低位發(fā)熱量 18.08MJ/KG;  白班:全水 7.3% 、收到基揮發(fā)分 13.88% 、干燥基灰分 30.59% 、低位發(fā)熱量 20.57MJ/KG 。

現場(chǎng)檢查撈渣機內無(wú)垮焦。

檢修人員對自動(dòng)控制系統進(jìn)行了檢查,現場(chǎng)及工程師站無(wú)相關(guān)檢修工作,現場(chǎng)檢查測量?jì)x表工作正常。

(四)原因分析:

機組異常停運后,廠(chǎng)里立即組織了相關(guān)技術(shù)人員對負壓保護動(dòng)作原因進(jìn)行分析, 4 20 日西安熱工研究院的兩位技術(shù)專(zhuān)家到廠(chǎng),廠(chǎng)里再次組織人員進(jìn)行了分析,經(jīng)與會(huì )人員對各項數據的認真、仔細的研究,事件原因分析如下:

1、事件發(fā)生前鍋爐各項參數穩定,爐膛壓力短時(shí)從最后一個(gè)波峰迅速降低到極低保護動(dòng)作,分析認為鍋爐燃燒不穩,爐膛負壓波動(dòng)調節過(guò)程中出現局部燃燒惡化,導致?tīng)t膛負壓保護動(dòng)作是本次異常停運的直接原因。 判斷依據如下:

1) 14:37:49 14:38:00 11 秒時(shí)間里,爐膛負壓測量值從 -0.030/-0.035/-0.021Kpa 變化到 -1.327/-1.316/-1.268Kpa ,變化量達到 -1.297/-1.281/-1.247Kpa 。(詳見(jiàn)附件 1 :機組負壓變化列表)

2) 14:37:50 14:38:00 10S 鐘時(shí)間里,所有爐膛 4 個(gè)角的 8 支爐膛溫度計均在下降,其中四號角的兩支溫度計在 MFT 時(shí)降至 864.1 /708.2 ℃,爐膛滅火保護動(dòng)作設定值為 800 ℃。(詳見(jiàn)附件 2-9 :機組滅火保護溫度檢測曲線(xiàn)圖)

3) 汽包水位從 14:37:13 -260.3mm 下降到 14:37:47 -329.7mm 。(見(jiàn)附圖 10

2 、 影響鍋爐燃燒穩定,導致燃燒局部惡化的間接原因:

1) 給粉機數量共 18 臺,事發(fā)前運行 17 臺,停運 1 臺,在低負荷下火焰集中度較差,不利于機組的穩定燃燒。

2) 入爐煤熱值偏低,摻配不均,造成個(gè)別燃燒器燃燒不穩定,引起燃燒局部惡化。

3) 爐膛負壓自動(dòng)調節系統適應能力不足。事發(fā)時(shí)及 4 月份 3 次爐膛負壓波動(dòng)時(shí),引風(fēng)自動(dòng)調節系統動(dòng)作正常(詳見(jiàn)附件 10-14 :機組引風(fēng)機控制邏輯框圖及爐膛負壓控制曲線(xiàn)圖),但因爐膛壓力濾波、變頻器速率限制、系統慣性遲延等原因,導致?tīng)t膛負壓調節系統有一定的滯后性,且引風(fēng)機與送風(fēng)機、增壓風(fēng)機等的自動(dòng)調節系統功能及參數也有可以?xún)?yōu)化的空間,自動(dòng)控制系統應對異常工況的能力還有待提高。爐膛負壓計算值滯后原始測量計算值跟不上測量值的變化,鍋爐 MFT 時(shí)爐膛負壓原始值 -1.327/-1.316/-1.268Kpa ,已經(jīng)達到跳閘值 -1.2Kpa ,但計算值才到 -0.33Kpa 。由于爐膛負壓調節滯后,負壓波動(dòng)大增加了燃燒的擾動(dòng)。兩側引風(fēng)機變頻器速率受限(實(shí)際變頻升速率分別為 6.4 、 6.5 / 秒,降速率分別為 3.1 、 3.3 / 秒),導致引風(fēng)機變頻動(dòng)作滯后( MFT 時(shí)兩側引風(fēng)機變頻指令為 38.8% 、 36.8% ,但變頻轉速實(shí)際為 58.8% 、 57.4% )。

(五)暴露問(wèn)題

1 、對改造后低氮燃燒器的燃燒特性不熟悉,對低負荷工況下投運過(guò)多燃燒器的負面作用認識不夠;

2 、配煤摻燒工作有待提高。鍋爐低負荷時(shí)段配煤質(zhì)量下限應適當提高,同時(shí)當摻配煤中有煤質(zhì)較差的煤種時(shí),應提前給運行部通報信息。

3 、鍋爐低負荷穩定燃燒、防止熄火的措施有待強化。對低負荷時(shí)停運給粉機對燃燒產(chǎn)生擾動(dòng)的預想和防范措施準備不足,低負荷時(shí)燃燒器的投運方式有待試驗優(yōu)化。

4 、鍋爐負壓自動(dòng)調節能力還有待提高 , 未針對變頻器的相關(guān)性能進(jìn)一步優(yōu)化爐膛壓力控制系統參數。

(六)防范措施:

1 、聯(lián)系煙臺龍源派專(zhuān)業(yè)人員到廠(chǎng)進(jìn)行指導,綜合考慮給粉機轉速和粉管風(fēng)壓的影響,保證燃燒穩定的前提下,進(jìn)行低負荷停運給粉機的試驗,盡量多停運給粉機,提高一次風(fēng)壓,并形成制度指導運行操作,提高燃燒器的穩定性。

2 、強化配煤摻燒工作。加強入廠(chǎng)煤煤質(zhì)監管,完善入廠(chǎng)煤礦發(fā)煤質(zhì)預報機制;提高入爐煤熱值允許范圍的下限(由原 18MJ/KG 提高至 18.5MJ/KG ),完善并落實(shí)確保摻配均勻的措施,避免因煤質(zhì)不均、劣質(zhì)煤集中燃燒造成的燃燒波動(dòng)、惡化;對摻配煤中單一煤種熱值低于 18MJ/KG ,及時(shí)向運行部通報。

3 、組織煙臺龍源專(zhuān)業(yè)人員和各生產(chǎn)部門(mén)技術(shù)人員對低氮燃燒器改造后的燃燒穩定性進(jìn)行進(jìn)一步的分析,排查分析低氮燃燒器燃燒擾動(dòng)的影響因素,針對性修改完善低負荷穩燃和防止熄火措施。并結合深度調峰要求,重新摸索該燃燒器的低負荷穩燃性能。

4 、適當優(yōu)化爐膛負壓保護動(dòng)作的控制策略。在滿(mǎn)足規范、保證安全的前提下,適當放寬保護設定值。

5 、優(yōu)化油槍熱備用自動(dòng)投入邏輯,準確判斷燃燒異常、及時(shí)投入油槍?zhuān)岣呷紵▌?dòng)時(shí)的穩燃能力。

6 、兩側引風(fēng)機變頻模式運行時(shí)影響升降速率,降低了自動(dòng)控制系統異常工況的響應能力。對變頻器的性能的適應性重新評估,在評估前引風(fēng)機變頻切至工頻運行。

7 、對協(xié)調控制方式下送風(fēng)機、引風(fēng)機、增壓風(fēng)機等自動(dòng)調節控制系統進(jìn)行優(yōu)化,應根據變頻器的相關(guān)性能進(jìn)一步優(yōu)化爐膛壓力控制系統參數,提高自動(dòng)調節系統適應復雜工況的能力。

附件 1 :事發(fā)前 10S 機組負壓及調節指令、反饋變化列表

時(shí)間

爐膛壓力變送器 A  

爐膛壓力變送器 B  

爐膛壓力變送器 C        

引風(fēng)機 A 變頻器指令

引風(fēng)機 B 變頻器指令

引風(fēng)機 A 變頻器轉速

引風(fēng)機 B 變頻器轉速

14:38:00

-1.327

-1.316

-1.268

38.8

36.8

618.019

604.582

14:37:59

-0.619

-0.727

-0.677

45.7

43.7

621.283

608.15

14:37:58

-0.449

-0.496

-0.504

48.1

46.1

624.319

611.49

14:37:57

-0.449

-0.51

-0.504

50.7

48.7

628.115

614.603

14:37:56

-0.398

-0.46

-0.447

54.2

52.2

630.924

617.943

14:37:55

-0.254

-0.29

-0.282

55.9

53.9

634.492

621.131

14:37:54

-0.213

-0.248

-0.235

57.3

55.3

637.756

624.244

14:37:53

-0.213

-0.239

-0.235

58.3

56.3

640.792

627.508

14:37:52

-0.191

-0.219

-0.223

59.3

57.3

644.057

630.924

14:37:51

-0.148

-0.173

-0.171

60.8

58.8

646.789

633.657

14:37:50

-0.112

-0.131

-0.128

62.4

60.4

649.522

637.984

14:37:49

-0.03

-0.035

-0.021

63.2

61.2

651.876

637.984

附件 2 :機組滅火保護溫度檢測 A 曲線(xiàn)圖

上圖為 #1 角溫度測點(diǎn) A , MFT 10 秒時(shí)間內溫度由 1106.2 ℃將至 939.8 ℃,下降幅度為 166.4 ℃。

附件 3 :機組滅火保護溫度檢測 A1 曲線(xiàn)圖

上圖為 #1 角溫度測點(diǎn) A1 , MFT 10 秒時(shí)間內溫度由 1243.1 ℃將至 1106.9 ℃,下降幅度為 136.2 ℃。

附件 4 :機組滅火保護溫度檢測 B 曲線(xiàn)圖

上圖為 #2 角溫度測點(diǎn) B , MFT 10 秒時(shí)間內溫度由 1176.6 ℃將至 1165.1 ℃,下降幅度為 11.5 ℃。

附件 5 :機組滅火保護溫度檢測 B1 曲線(xiàn)圖

上圖為 #2 角溫度測點(diǎn) B1 , MFT 10 秒時(shí)間內溫度由 1395 ℃將至 1116.1 ℃,下降幅度為 278.9 ℃。

附件 6 :機組滅火保護溫度檢測 C 曲線(xiàn)圖

上圖為 #3 角溫度測點(diǎn) C , MFT 10 秒時(shí)間內溫度由 1179.3 ℃將至 930.5 ℃,下降幅度為 248.8 ℃。

附件 7 :機組滅火保護溫度檢測 C1 曲線(xiàn)圖

上圖為 #3 角溫度測點(diǎn) C1 , MFT 10 秒時(shí)間內溫度由 1252.2 ℃將至 1181 ℃,下降幅度為 71.2 ℃。

附件 8 :機組滅火保護溫度檢測 D 曲線(xiàn)圖

上圖為 #4 角溫度測點(diǎn) D , MFT 10 秒時(shí)間內溫度由 1031.1 ℃將至 864.1 ℃,下降幅度為 167 ℃。

附件 9 :機組滅火保護溫度檢測 D1 曲線(xiàn)圖

上圖為 #4 角溫度測點(diǎn) D1 , MFT 10 秒時(shí)間內溫度由 1029.6 ℃將至 708.2 ℃,下降幅度為 321.4 ℃。

附件 10 :跳閘前汽包水位曲線(xiàn)圖

附件 11 :機組引風(fēng)機控制邏輯框圖

引風(fēng)機負壓變頻自動(dòng)調節控制回路采用單個(gè) PI 控制,設置有送風(fēng)指令前饋,與增壓風(fēng)機無(wú)相關(guān)前饋設置。調節參數設置為:負壓濾波時(shí)間常數 8S ,增益 P:2.8, 積分時(shí)間 I 90S ,送風(fēng)前饋增益 1.6 。爐膛壓力> 0.5KPa 時(shí)閉鎖減,低于 -1.3 KPa 時(shí)閉鎖增。

附件 12 :事發(fā)當日機組引風(fēng)機爐膛負壓控制曲線(xiàn)圖

14 37 49 之后的 11 秒內,爐膛壓力快速的由 -0.030kpa 下降至 -1.316kpa ,觸發(fā) MFT 。

附件 13 :事發(fā)前 4 2 日機組引風(fēng)機爐膛負壓控制曲線(xiàn)圖

上圖為 2019 4 2 14:42-14:46 爐膛壓力調節曲線(xiàn),圖中選取的兩點(diǎn)處爐膛壓力在 4 秒的時(shí)間里由 -0.354kpa 波動(dòng)至 0.344kpa ,波動(dòng)范圍為 0.698kpa ,在波動(dòng)發(fā)生的 1 分鐘后調節系統收斂,且調節趨勢趨于平穩,調節過(guò)程良好。

附件 14 :事發(fā)前 4 9 日機組引風(fēng)機爐膛負壓控制曲線(xiàn)圖

上圖為 2019 4 9 11:55-12:00 爐膛壓力調節曲線(xiàn),圖中選取的兩點(diǎn)處爐膛壓力在 24 秒的時(shí)間里由 -0.266kpa 波動(dòng)至 0.114kpa ,波動(dòng)范圍為 0.380kpa ,在波動(dòng)發(fā)生的 2 分鐘后調節系統收斂,且調節趨勢趨于平穩,調節過(guò)程合格。

附件 15 :事發(fā)前 4 11 日機組引風(fēng)機爐膛負壓控制曲線(xiàn)圖

上圖為 2019 4 11 2:03-2:07 爐膛壓力調節曲線(xiàn),圖中選取的兩點(diǎn)處爐膛壓力在 6 秒的時(shí)間里由 -0.102kpa 波動(dòng)至 0.149kpa ,波動(dòng)范圍為 0.251kpa ,在波動(dòng)發(fā)生的 1 分鐘后調節系統收斂,且調節趨勢趨于平穩,調節過(guò)程良好。

附件 16 :機組 SOE 記錄  

附件 17 :機組操作員記錄  

   親 身經(jīng)歷過(guò)小大事故、有安全意識、見(jiàn)多識廣的兄弟,你一定要加微信:dianliying2016 免費領(lǐng)取 1608個(gè)電廠(chǎng)異常事故分析報告,若造成不良的社會(huì )影響,可能斷送你期盼的職業(yè)生涯,這些大家不重視嗎?集團領(lǐng)導 @ 約談,烏紗帽@前途,大家有什么電廠(chǎng)方面的困擾,都可以來(lái)找到我!我把多年的電廠(chǎng)經(jīng)驗秘決拿出來(lái)和大伙一起分享!交個(gè)朋友, 等你加我V信: dianliying2016

1、對安全生產(chǎn)的重要性認識不夠;
2、安全生產(chǎn)管理不嚴;
3、外包工程管理混亂;
4、制度要求落實(shí)不到位;
5、工作作風(fēng)軟弱;
6、應急處置能力不足。

鷹眼語(yǔ)錄:電力技術(shù)監督不牢,地動(dòng)山搖,永無(wú)寧日!

來(lái),領(lǐng)導們都看看: 運行人員的水平高低就體現在異常事故處理判斷準確丶果斷丶及時(shí),正常調整時(shí)參數協(xié)調丶經(jīng)濟丶穩定,這些可不是什么培訓丶管理丶監督出來(lái)的。 電廠(chǎng)煤電倒掛,虧損嚴重,機組檢修,運行成本壓縮嚴重,效益差人機因素疊加其中事故嚴重增加! 某些電廠(chǎng) 平時(shí)對運行不聞不問(wèn),一出事運行就是老背鍋,這樣的管理模式怎么讓運行兄弟愛(ài)崗敬業(yè)?當下某些電廠(chǎng)早就忘了企業(yè)該有的社會(huì )屬性了 ! 都是“紙上得來(lái)終覺(jué)淺,絕知此事要躬行”。

歷年12月電廠(chǎng)異常事故統計分析和建議

電廠(chǎng)問(wèn)題,找電力鷹

守住底線(xiàn),不踩紅線(xiàn) ! 無(wú)數事故已證實(shí)!當你鋌而走險……

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